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某軋制生產(chǎn)中厚鋼板的冶金企業(yè),年產(chǎn)鋼板4.5萬t。在鋼板軋制生產(chǎn)過程中,大量使用冷卻水進(jìn)行循環(huán)冷卻。自從把原水管路中的旋啟式止回閥改造使用多功能水泵控制閥后,與原系統(tǒng)相比,有如下突出優(yōu)點(diǎn):1)簡化了泵的操作程序;2)創(chuàng)提高了自動化水平;3)減少了意外故障率。
該板材公司水循環(huán)系統(tǒng)共5個,凈濁環(huán)供水系統(tǒng)工作時,水池水面高于泵的葉輪中心。泵入口手動閘閥常開,泵出口電動閘閥在泵啟動前處于關(guān)閉狀態(tài)。泵啟動后根據(jù)軋機(jī)等設(shè)備的用水要求于般壓力在0.3~0.6MPa,開啟電動閘閥到需要的位置。停泵之前,先關(guān)閉電動閘閥,后停泵。泵出口的手動閘閥為常開,檢修時用。提升系統(tǒng)工作原理基本同上。
原用止回閥在生產(chǎn)使用中出現(xiàn)的問題
該板材公司原安裝的是旋啟式止回閥,凈環(huán)、濁環(huán)系統(tǒng)的水均為循環(huán)使用,氯根偏高,水溫也較常溫高,所以以對元件有 的腐蝕作用。加之泵的流量經(jīng)常調(diào)節(jié),且常在額定流之下的 范圍內(nèi)工作,所以止回閥經(jīng)常處于不穩(wěn)定的半開啟狀態(tài)。出現(xiàn)的故障有轉(zhuǎn)軸斷;轉(zhuǎn)臂與閥板連接處的孔磨大;閥板上的螺母脫落,螺栓脫落。由于上述3種情況分別出現(xiàn),導(dǎo)致止回功能喪失,甚至閥板脫落后影響到其前后的閘閥關(guān)不上,系統(tǒng)工作不太正常,所以近年放棄了對止回閥的維修,只留殼體做通道了。
另外,由于電動閘閥的限位元件質(zhì)量問題,使用、維護(hù)、調(diào)整等方面存在不足,使運(yùn)轉(zhuǎn)泵與備用泵間不能自動倒換。在倒泵時均為如下操作過程:人工手搖約300圈關(guān)閉電動閘閥,停運(yùn)轉(zhuǎn)泵,啟備用泵;人工手搖開啟電動閘閥,整個過程快也需3min完成。此操作在濁環(huán)供水系統(tǒng)不致引起太大的影響。但在凈環(huán)供加熱爐冷卻系統(tǒng)中是不可以的,因為由于運(yùn)轉(zhuǎn)泵的機(jī)械或電氣故障引起停轉(zhuǎn),倒備用泵期間將出現(xiàn)短時間的供水不足或中斷。這樣將引起加熱爐內(nèi)冷卻水中水溫升高直接汽化,形成汽阻,造成局部水流中斷,繼續(xù)使用就會出現(xiàn)支承梁變形,直致加熱爐漏水,報廢等嚴(yán)重后果??偠灾?993年投產(chǎn)以來,雖經(jīng)多次對各閥門進(jìn)行檢修、換,但根本問題一直未解決,即:倒泵時間長,操作工人強(qiáng)度大;止回閥維護(hù)工作頻繁;無法實現(xiàn)自動控制。
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